【三明工匠】颜永槟:让百吨转炉满负荷生产
2016-04-29 10:45:41 来源:东南网 责任编辑:卢金福 我来说两句 |
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“钢水在炉内沸腾,行车在头顶穿梭”,1998年 10月, 颜永槟技校毕业进入三钢公司。 炉前工是颜永槟的第一个工作岗位。“推板车称重,一个班要重复近百次”,一心想当炼钢状元的颜永槟不明白这“称重”与炼钢炉还有多远的距离要走,“我的理解是炉前工的背景应该是飞溅的钢花和沸腾的钢水, 但师傅们总说炼钢工人都要这样起步。 ” 重复的废铁称重工序为颜永槟门前学艺提供了机会。三年炉前50多℃的高温烤灸, 颜永槟也能用肉眼看出废铁中有哪些类型的合金材料,也学会了看火、摇炉。 颜永槟终于如愿以偿地穿着石棉工装走到炼钢炉前。 之后,他参加了百吨转炉、一键式炼钢系统应用与开发、 优化转炉造渣工艺等技术攻关。
2007年,厂部拟在车间进行百吨转炉满负荷“二吹二”生产试验。“我想试试”,刚刚成为大班主任的颜永槟面对退缩的几个老班组主动站了出来——他的 1# 炉丙班与这技改高难度技术活“杠”上了。
几天的试验,单炉效果不明显。 颜永槟对每个数据、每道工序、每次演练认真分析,仍找不出症结所在,“大家都懵了。” 颜永槟想,也许国内外其它钢铁生产企业已经有成熟的经验。 于是,他从职工书屋借阅了大量生产的书籍,上网浏览大量资料,果然找到了可类比的炼钢“二吹二”生产新工艺。
“减少石灰损耗就是技改的突破口! ”颜永槟对生产节奏、工艺路线、护炉情况、钢水质量进行再分析,尝试调整了二、三道工序,试验结果表明,他整合工序想法是可行的。
就这样, 颜永槟率领的 1# 炉丙班团队没多久就成功地实现了单炉当班生产12 炉的目标,创下吨钢成本最低、石灰耗控制最好、 炉型控制最优、 铁水耗最佳等五个第一。 由此,百吨转炉满负荷生产的“颜永槟模式”在三钢炼钢厂推广开来。
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